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针对LeonardoS.p.A.直升机的最新适航令

12-14 08:24 航趣飞机网

  近日,民航中南地区管理局适航审定处公布了最新的适航指令,针对EC 225 LP直升机提出了新的适航要求。全文如下:

  一.标题:旋翼驱动-主齿轮箱/应急润滑系统-改装/功能测试

  二.适用范围:

  本指令适用于所有序列号的EC 225 LP直升机。

  三。参考文件:

  1、EASA AD2016-0232,2016年11月22日颁发;

  2、空客直升机公司紧急服务通告(ASB)No.EC225-63A031,原版(2016年8月31日颁发)或修订版1(2016年10月7日颁发);及以上经批准的修订版次。

  四。原因、措施和规定

  收到发动机启动时来自主齿轮箱(MGB)的滑油渗漏的报告。随后的调查确定 近日,中国民用航空总局航空器适航审定司发布最新适航指令,针对LeonardoS.p.A.直升机公司生产的几款机型提出了新的适航要求,要求检查/更换尾桨叶片固定螺栓。全文如下:

  一。标题:检查/更换尾桨叶片固定螺栓

  二。适用范围:

  本适航指令适用于LeonardoS.p.A.直升机公司(以前的Finmeccanica S.p.A.、Agusta Westland S.p.A.、Agusta S.p.A.公司)生产的A109E、A109K2、A109LUH、A109S、A119、AW109SP和AW119MKII直升机,所有序列号。

  三。参考文件:

  1.EASA AD2016-0173-E,2016年8月24日;

  2.LeonardoS.p.A.直升机公司的BT109SP-105,最初版,2016年8月19日;

  3.LeonardoS.p.A.直升机公司的BT109K-72,最初版,2016年8月19日;

  4.LeonardoS.p.A.直升机公司的BT109EP-149,最初版,2016年8月19日;

  5.LeonardoS.p.A.直升机公司的BT109L-087,最初版,2016年8月19日;

  6.LeonardoS.p.A.直升机公司的BT109S-072,最初版,2016年8月19日;

  7.LeonardoS.p.A.直升机公司的BT119-080,最初版,2016年8月19日。

  使用上述BT的后续经批准的版本符合本指令的要求,是可接受的。

  四。原因、措施和规定

  在一架A109E直升机的一次航前检查过程中,发现尾桨的一个固定螺栓有裂纹。该螺栓的件号(P/N)是709-0160-57-101(本指令中以下简称为受影响螺栓)。事后调查尚未明确裂纹产生的原因。已经确定P/N709-0160-47-101的螺栓不受影响。

  这一状况如果不被发现和纠正,就有可能导致尾桨失效,造成直升机失控。

  为了解决这一潜在的不安全状况,Leonardo公司按照适用的直升机型号发布了技术通告(BT)109SP-105、BT109K-72、BT109EP-149、BT109L-087、BT109S-072和BT119-080(本指令中以下简称为适用的BT),给出了检查指令并降低了P/N709-0160-57-101螺栓的寿命,作为调查完成前的预防措施。

  基于以上原因,本指令要求执行降低受影响螺栓的寿命,并对其进行重复检查。

  除非事先已经完成,否则应在规定期限内完成以下工作:

  (1)在超过本指令表1列出的寿命之前,或在本指令生效之日起25个飞行小时(FH)之内,以后到为准,按照适用BT的指令用可用件更换受影响的螺栓(见本指令注1)。

  注1:本指令中,可用的螺栓是指P/N709-0160-47-101,或者是新的P/N709-0160-57-101螺栓,或者是未超出本指令表1列出寿命限制并且通过了按适用BT要求的检查的P/N709-0160-57-101螺栓。

  (2)在本指令生效之日起25FH之内,按照适用BT的指令检查每个受影响的螺栓,之后的重复检查间隔不超过200FH.

  (3)如果在本指令段(2)要求的检查过程中,发现受影响螺栓有裂纹,则在下次飞行前,按照适用BT的指令,用可用的螺栓跟换该螺栓。

  (4)从本指令生效之日起,只有可用的螺栓(见本指令注1)才允许安装到直升机上,并且在安装之后,按照本指令段(2)的要求检查,并且按照段(1)的要求更换。

  成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成时间,但必须得到适航当局的批准。

  五。生效日期:2016年8月26日

  六。颁发日期:2016年8月26日

  七。联系人:金奕山

  中国民用航空总局航空器适航审定司

  010-64481185,渗漏是由于发动机启动时产生压缩的空气使得MGB增压和应急润滑(EMLUB)系统“P2.4”活门意外打开。受影响“P2.4”活门打开信号是由于从地面改至直升机电源时电源中断出发的。

  这种情况如果不纠正,将导致MGB失去润滑,可能导致降低机组应付不利运行条件的能力。

  为解决MGB意外增压和MGB主润滑系统的潜在失效,空客直升机公司开发MGBEMLUB系统电气控制线路的改装,在役直升机的可通过空客直升机紧急服务通告(ASB)EC225-63A031来完成。

  鉴于上述原因,本指令要求进行MGBEMLUB控制线路改装,改装后重复MGBEMLUB系统功能测试,并根据发现情况,完成适用的纠正措施。

  自本指令生效之日起,要求完成以下工作,除非已事先完成。

  1、自本指令生效之日起的500飞行小时(FH)内,根据空客直升机紧急服务通告(ASB)EC225-63A031的要求,改装MGBEMLUB系统的电气控制线路。

  2、自按本指令第四。1段要求改装EMLUB电控制线路后的600FH内,其后,以不超过600FH的间隔,根据空客直升机紧急服务通告(ASB)EC225-63A031的要求,完成MGBEMLUB系统的功能测试。

  3、如果在根据本指令第四。2段要求进行功能测试时,发现空客直升机紧急服务通告(ASB)EC225-63A031所列的任何不符合项的,在下次飞行前,根据空客直升机紧急服务通告(ASB)EC225-63A031的要求完成适用的纠正措施。

  4完成本指令第四。3段要求的纠正措施,不视为本指令第四。2段重复功能测试要求的终止措施。完成本指令可采取能保证安全的等效替代方法或调整时间完成,但必须得到适航当局的批准。

  五。生效日期:2016年12月6日

  六。颁发日期:2016年12月6日

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